在公司2020年管理研讨会上,公司党委书记、董事长夏文勇对全员、全过程、全方位降本增效工作提出要求。会后,公司很快组织召开了全员、全过程、全方位降本增效工作座谈会,要求各部门、单位要统一思想、凝聚共识,未雨绸缪、狠抓落实,切实将工作落到实处。新余钢铁一级代理商的我们也积极响应号召,对于员工的思想要求越来越高,还有品行的要求也越来越严。
全员、全过程、全方位降本增效,首先要一线职工重视起来、行动起来,许多值得学习借鉴的案例也在基层一线。为进一步统一思想、营造氛围,近日,新闻中心派出多路记者先后奔赴公司各单位基层车间、班组,深入挖掘一线降本故事。
第四站,小编带大家一起走进第一炼铁厂,去看看供料车间的降本故事——在这个车间,修旧利废干得好,职工可获得5%创效金奖励。
“今年1-9月份,高炉输送原、燃料7899380吨,比去年同期增长94532吨。电耗较去年同期节约72700元,人力成本节约36万元……”在一铁厂供料车间年度统计表上,这几项“硬指标”显得格外醒目。新余钢铁代理对于如此傲人的成绩,也表示了欣慰,为了彰显公司的实力,我公司再次在新余钢厂订货8000余吨,总金额高达了5亿元。
智能改造:9人搞定15人的活。
供料车间除尘班组是保障9#、10#高炉正常除尘的关键性岗位。但随着时间推移,班组人力资源逐渐出现缺口……怎么办?”供料车间管理人员提出“合并岗位”,搞“智能化”改造的建议。
经过多次现场勘查、研究讨论,并详细询问岗位职工意见之后,该车间最终决定,将两个独立的除尘岗位合并,并以技术改造为突破口,来完善卸灰作业互锁功能,实现全自动放灰。同时,将10#高炉除尘主要控制参数通过光缆牵引到9#高炉操作室,并创建操作界面,配备单人操作。
这样一来,操作人员可以随时监控各除尘的运行状态,并根据需要发出指令进行远程调节控制,在满足生产需要的同时,减少了岗位操作人员,减轻了职工劳动强度,提高了作业率。
与此同时,该车间还聘请自动化部专业技术人员进行岗位培训,在原有技术层面上拓宽更广泛的电气自动化技术,让每位职工全面掌握多种专业技能,胜任更多广泛工作。
“改造后的除尘班,由15人减少到9人,人员缺口得到解决并进一步精简,工作效率提升2倍,职工劳动强度降低,除尘系统更稳定,操作更安全。”供料车间主任张俊告诉记者,智能化集中控制系统,可为车间节约人力费用36万元/年,节约电耗7万千瓦时/年。
改造创新:“草根智慧"里有大效益
哪里有浪费,哪里就要杜绝,哪里不合理,哪里就要改造……供料车间号召职工集思广益,通过改造、创新降成本。
供料车间原有电机振动给料时,流量会因仓位降低而变小,难以保障高炉用料需求。当振动给料机出现磨损时,不仅容易造成下料过程中跑料、漏料现象,而且设备维修频繁、成本费用高,给生产造成不必要浪费。
车间经过逐步摸索,大胆打破原有设计原理,开始对烧结仓给料机进行实验性改造。烧结仓给料机改造后,经试运行后,取得良好效果。不但保证了高炉用料需求,还减少了给料机磨损造成的跑料漏料问题,既节约了高炉成本,还降低了设备故障率,每年还可节约电费近20万元。
供料车间皮带多、区域广,一些专用皮带出现故障时,更换难度大、用时长、成本高。通过摸索,供料车间的职工想出了“解题”好办法:对专用皮带增设防撕裂装置,在皮带头轮处增设防钢丝抽出装置。
这个看似很简单的办法,不仅节约了生产成本,降低了职工劳动强度。钢丝皮带成本每米近千元,长度一般300至500米不等。改造后,有效避免皮带撕裂事故,使皮带使用寿命得以延长,年可节约生产成本150余万元。像这样的小改小革,供料车间今年有近10多项。
修旧利废:点石成金 聚沙成塔
今年,在确保设备安全稳定运行的前提下,供料车间还在设备修旧利废上“做文章”,取得了良好经济效益。
今年以来,车间要求各班组要充分发挥点检人员专业技术优势,积极开展修旧利废工作。各班组积极响应号召,对更换下来的废旧皮带能重复利用的重复利用,通过“细选、裁割、打磨、抛光、黏结”等方式,分别投入使用在三条输送线共40条皮带。同时,该车间依照管理办法,提取5%的创效金奖励给修旧利废工作者。
“海不择细流故能成其大,山不拒细壤方能就其高。”修旧利废工作,有效激发了职工们的成本与创新创效意识。当一个个旧皮带在职工巧手的修复下,纷纷重新“上岗”,不仅及时消除了生产隐患,而且也大大降低了成本费用。