点多面广 环境复杂
岗位人员日趋大龄化
人力资源越来越紧张
新钢炼铁厂铁二区原料车间
(现已与铁一区供料车间合并)
开出三剂“良方”盘活现有人力资源
将24个班组精减为6个大班
精减人员26人
节约人力成本200多万元
就在人员精简的2020年
他们全年为高炉输送原矿350万吨
卸车约58000节
同时确保了新、老料场的正常运行
良方一:兼并重组,岗位优化
炼铁厂铁二区原料车间原有4个作业区,有取样班、受料班和生产调度组等24个一线生产及辅助班组。过去,班组与班组之间各自为政,岗位交接班时时常出现纠纷。有时候车间的一个指令,要从大班长到小班长层层传达,造成指令延误,工作效率低下,影响到料场生产任务的完成。
与此同时,车间还面临人力资源紧缺的巨大压力——近年来,随着到龄职工的退休、退养,车间各岗位出现了不同程度的缺员现象。尤其是2020年为完成新、老料场的过渡工作,他们一方面要负责老料场的达产达标,另一方面要做好新料场设备维护工作,人手愈加紧张……
为解决这一问题,车间做出决定:对部分岗位进行合并、优化,保证高炉的正常生产。
一是对人员不饱和班组进行资源整合。
比如,取样班原有职工5人,调度班原有职工9人、值班工长班原有8人,原料车间就将3个班组重新整合为一个调度大班。
同时要求工长必须一专多能,既做指挥者,又当战斗员,不仅要掌握各工序流程工艺,还做到熟练操作。
这样一来,工长不仅增强了组织协调能力,在人员紧张时,还能做到迅速补位,不延误生产。
二是将四个作业区生产班组进行合并重组。
将二料场5个班组合并为1个大班,负责智能环保综合料场高炉料场输送保供。
将烧结、焦化口甲乙丙丁4个生产班组各合并为1个生产大班等。
同时,将调整后的班组长全部充实到生产一线,大大缓解了一线人员紧张的矛盾。
通过以上措施,该车间逐步将原来的24个班组精减为现在的6个生产大班组,并根据车间的生产实际,对部分班组人员也进行了岗位优化配置调整。不仅解决了人员紧张的矛盾,而且减少了车间管理层次,促进了班组生产任务的顺利完成。现在,一旦遇上急、难、险、重突发性任务时,班组可以迅速抽调精兵强将成立临时应急突击队。
良方二:以老带新,一岗多能
针对岗位变动后转岗人员较多的情况,该车间通过合理进行人员组合,提倡以“老”带“新”,充分发挥“新”、“老”职工各自优势,相互协作,取长补短,实现整个队伍的优化。
各班组纷纷建立师带徒,“老”带“新”的传承机制,老同志传授自己积累多年的经验和技术,让精熟的技术传承下去,让新人少走弯路,尽快上手。新职工则积极学技术,练本领,争取早日独立上岗。
二料场大班堆取料机工岗位主要负责新高炉料场的受卸运行工作,由于班组内退人员较多,加之新料场设备智能化操作高,车间就将年纪偏小,更容易接受新事物的90后调入其中。班组的老同志则每人负责带一个新人,进行师徒结对工作。
按照车间安排,师傅第一个月要带着徒弟学理论,学工艺,打牢基本功;第二个月,师傅要教会徒弟如何操作,进行理论与实践的结合;第三个月,徒弟要能在师傅的监护下实现独立操作。
经过三个月的“传”、“帮”、“带”,一批转岗后的“新人”很快实现了独立操作,能够胜任本职岗位。
同时,该车间还加大职工培训力度。
一方面,对岗位人员进行技能的再提升。每季度组织重点生产班组进行学习培训,通过骨干人员、工长传授经验,讲解提高设备操作的技能,探讨、交流设备长寿、顺行方法途径,使操作和检修人员的知识新陈代谢不断加快,素质水平稳步提升。
另一方面,加大转岗人员的培训力度。针对许多转岗人员不适应新岗位技能要求的情况,该车间积极抓好他们的安全教育和岗位技能培训,使之加速成长。不仅有效缓解了人员缺口问题,还提高了职工的劳动效率和技能水平。
良方三:内部攻关,创新创效
降本创效是企业永恒的主题,就是要有“把干毛巾拧出水来”的钻劲。
众所周知,炼铁成本主要取决于原燃料成本。该车间三料场筛分楼现有2台振动筛,1#振动筛用于正常生产时焦炭过筛,2#振动筛主要用于外购焦炭焦末的检测。
如何更准确检测出外购焦炭焦末的质量和数据,为公司降低燃料消耗和高炉的稳定顺行奠定基础呢?他们想到的是,创新创效。
车间攻关小组自我加压、创新思路,在筛分管理工序中探寻创新创效的门道,决定对2#检测筛进行改造。
在改造安装过程中,攻关人员克服空间小,环境复杂等不利因素,通过增加检测筛的有效筛分面积,将电机与激振器连接由软连接改为万向节连接等有效改造,三料场2#振动筛试运行效果良好,年可创效600余万元。
像这样的小改小革,原料车间在2020年完成了十多项,车间劳动生产率显著提高。